在對(duì)液位變送器指示失真原因進(jìn)行分析時(shí),發(fā)現(xiàn)是因選型不當(dāng)造成的,經(jīng)過改造,終解決了這個(gè)問題。
分離器液位指示失真故障
工藝流程
從合成氨裝置來的CO 氣體(40℃,0.15 MPa)經(jīng)CO 入口分離器進(jìn)行氣、液分離后,進(jìn)入壓縮機(jī)一段進(jìn)行壓縮(至140℃,0.395 MPa),經(jīng)一段冷卻器冷卻到39℃,進(jìn)入一段分離器進(jìn)行氣液分離;分離后的CO 進(jìn)入壓縮機(jī)二段壓縮(至194℃,
MPa),經(jīng)二段冷卻器冷卻到38℃,進(jìn)入二段分離器進(jìn)行氣液分離;分離后的C02進(jìn)入壓縮機(jī)三段壓縮(至174.8℃,8.25 MPa),經(jīng)三段冷卻器冷卻到45℃,進(jìn)入三段分離器進(jìn)行氣液分離;分離后的C 進(jìn)入壓縮機(jī)四段壓縮(至102℃,14 MPa),進(jìn)入下一步工藝流程。
根據(jù)上述工藝流程,CO 氣體經(jīng)某段壓縮后,其溫度高達(dá)100℃,在進(jìn)入下一段壓縮前必須經(jīng)過冷卻器,將其溫度降至4O℃左右。此時(shí),氣體中的
水分將會(huì)冷凝下來,冷凝出來的液體經(jīng)段問分離器分離排出 分離器中的液位壓力變送器的作用有兩個(gè),一是控制液體排放閥,使其適時(shí)開關(guān)將液體排放;二是進(jìn)行液位高聯(lián)鎖,一旦液位異常過高時(shí),為防止液體進(jìn)入壓縮機(jī),進(jìn)行壓縮機(jī)跳車聯(lián)鎖動(dòng)作,以保護(hù)壓縮機(jī)組。
段間分離器液位變送器配置CO 段問分離器采用上、下兩段進(jìn)行氣、液分離,共有4個(gè)段間分離器(包括CO。入口分離器),因此有8個(gè)液位需要控制和相對(duì)應(yīng)的4個(gè)液位高聯(lián)鎖。原儀表測量變送器選用導(dǎo)壓管式差壓變送器,在正壓室與取壓點(diǎn)之間安裝隔離罐,在負(fù)壓室與取壓點(diǎn)之間安裝冷凝罐。因考慮到液面自動(dòng)測量與玻璃板液位計(jì)指數(shù)同步,以便于現(xiàn)場校驗(yàn),所以差壓變送器的水平高度與玻璃板液位計(jì)零線等高。圖1為其中一個(gè)分離器液位變送器配置圖,其他分離器相同。
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